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公司启用新的循环水节能变频水泵系统

来源: 作者: 时间:2019-11-12

公司搬迁时,原全塑市话电缆厂为循环水用水大户,故当时设计的循环水冷水泵为7台168m3/小时、电机功率55kw的自吸式水泵。公司退出全塑电缆市场,加之近几年生产任务不均衡,导致公司循环水供给现状为:生产任务较少时,开启一台水泵压力偏高;生产任务较多时,开启一台水泵水量又不够,开启两台水泵管道压力又太高。目前在用水泵为非变频水泵,常常出现循环水主管道系统爆管、停产抢修的现象。为此,公司于2012年安装了管道泄压系统,利用设定安全阀压力,通过泄压将多余的循环水压回到水池,但是由于原水泵无法变频,两台水泵的耗电量仍然是110kw/小时,大量无用的回流水造成水泵能耗加剧,每年为此多付出不少电费。同时由于人工操作非变频水泵,如用水部门自行关闭部分用水设备,管道压力偏高极易造成泄压不够而烧坏水泵电机,增加了水泵维修次数,大大降低了循环水系统的稳定性。

鉴于此,能源管理部于2014年提出了使用变频水泵的设想。为此管理技术人员开始走访用户,同时进行变频水泵的市场调查。通过近两年的调查,并根据公司目前的用水现状,能源管理部管理技术人员进行了初步选型,认为选用138 m3/小时、37kw的两用一备变频泵组,既能满足公司的生产用水,又能达到节能最大化的目的。使用变频水泵有以下好处:其一,供水稳定。由于水泵采用自动变频控制,循环系统压力保持恒定,不易造成爆管或烧电机的情况,同时因为水泵的操作由全人工改为了变频系统自动操作,排除了人为因素造成的失误,大大增加了整个循环水系统的稳定性。其二,节约能源。单台水泵由原来168m3/小时、电机功率55kw的自吸式水泵(原泵组年耗电量为70-80万度,为公司的用能大户)改为138 m3/小时、37kw的变频水泵,同时系统根据压力要求自动启停,避免由于泄压造成的能源浪费,一台水泵一年将节约不少电费。原泵组可根据生产形势或公司发展作为备用。

通过充足的市场调查和价格摸底,2015年能源管理部将“节能变频水泵改造项目”做了一份详细的可行性报告上报给公司,得到了产业园发展中心总经理熊挺和副总经理罗洪远的支持,并将该项目作为能源管理部2016年的重点专项工程上报给公司并获通过,公司也将该项目作为能源管理部的年度重点考核指标。

2016年春节过后,能源管理部开始了“节能变频泵组改造项目”的前期工作,以水泵性价比和用户实地考察为基础,通过严格的招投标程序,选出了水泵生产厂家和安装公司,并于4月底开始了采购和安装工作。由于前期工作准备充分,再加上严格控制工程进度,整个改造项目仅仅用了一个月就全部完工并通过验收。目前,新泵组已代替旧泵组投入运行。

5月23日,新系统开始投入运行,在产业园发展中心副总经理罗洪远、能源管理部经理陈天平的带领下,技术人员每天随时巡视生产部门的用水现状,对泵组用电量和小时供水量进行实时监测,检查泵组电机是否有发热和过载情况,监控变频控制柜的运行温度。通过不断努力,能源管理部根据最真实的数据和公司用水现状进行新系统压力设定、出水阀调节等调试工作,目前新泵组的工作状况处于比较理想的状态。

通过近段时间的数据统计,就目前公司的生产状况,新泵组耗电量约为2万度/月,相比原泵组每月不低于5万度的耗电量,节能变频水泵系统极大地节约了电费,达到了节能的目的;通过进一步的观察和总结,将大大提高循环水系统的稳定性,保证公司的正常生产。

 

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